Decodificar transmissores de controle remoto que usam o ci HT6P20B não é algo muito dificil de se fazer. Para ajudar os que desejam implementar aplicações com este circuito integrado, segue esta sugestão.
Adquirindo um controle remoto comercial (qualquer um usado em alarmes, portões, etc que use o HT6P20B) , carregando o código hex no microcontrolador PIC 12F629, e colocando na mesma placa do receptor de controle remoto genérico já publicado, você terá a opção de fazer experiências interessantes ou ainda , agregar a uma aplicação que deseje fazer ou usar. O programa permite a captura dos 24 bits enviados pelo transmissor (chaveirinho) e testa se já existe este endereço gravado na EEprom. Se tiver, testará os bit 6 e 7 da ultima palavra transmitida, que contem a chave apertada. Conforme o botão apertado, acenderá o Led1 ou Led2, por um período de 0,5 segundo e apaga de novo. Se manter o botão apertado, irá continuar aceso. Caso o endereço não esteja gravado na EEprom, necessitará ser ‘aprendido’ apertando o botão ‘learn’ na placa e acionando um dos botões do controle remoto. Após piscar uma vez o ‘ led learn’ na placa, terá sido bem sucedido a operação de aprendizado.
O HT6P20B já vem de fabrica programado com o ‘serial number’ que é recebido , com mais 2 bits que correspondem aos 2 botões (S1 e S2) nos pinos 1 e 2 do HT6P20B.
Mais informações, veja o datasheet do HT6P20B.
Para gravar o código hex no chip, poderá usar o SIMPLES PROGRAMADOR DE PIC e um software programador como o ‘WINPIC2000′, que é uma mão na roda para todos os hobistas.
Para obter uma versão em ‘C’, veja o artigo “RECEPTOR GENERICO FLEX – UM PROGRAMA PARA VARIAS OPÇÕES DE CIRCUITOS INTEGRADOS – COM PIC 12F675/629″> ‘RECEPTOR GENERICO FLEX – UM PROGRAMA PARA VARIAS OPÇÕES DE CIRCUITOS INTEGRADOS – COM PIC 12F675/629’ deste blog.
Segue abaixo o arquivo ASM:
Segue abaixo o arquivo HEX a ser gravado no chip PIC 12F629:
A versão acima está dando um bug ao programar 42 botões de controle, sendo operacional com menos. Segue abaixo pasta com arquivos de uma versão corrigida e melhorada. Foi alterado o modo de programar e ao atingir 42 botões aprendidos, o led ‘learn’ piscará para indicar memória cheia:
Clique aqui para ver o esquema da placa genérica.
Clique aqui para ver a sugestão da placa de circuito impresso.
clique aqui para ver a montagem dos componentes na placa visto pelo lado cobreado e lista de materiais.
Segue abaixo versão ASM/HEX que quando mantém o botão apertado, o led se mantém aceso, sem piscar:
Segue abaixo versão idêntica ao acima, mas com opção de inverter a saída no código Asm:
RX_GEN_HT6P20B_V41_INVERTIDO_ASM
Segue versão para 3 leds com aprimoramentos:
Segue arquivo ASM (versão 6) com opção de usar o pino 3 como entrada para uma chave seletora para modo ‘PULSO/RETENÇÃO’:
Segue arquivo HEX (versão 6):
Segue esquema de ligação (versão 6):
Na versão 7, com opção de usar mais um led (led3) no pino 3, podendo ser alterado o programa para modo ‘PULSO’ ou ‘RETENÇÃO’, por comentar e descomentar na ‘opção de usuário’ do arquivo ASM e recompilar. Para facilitar, segue uma pasta com arquivos compilados para modo PULSO e outra para modo RETENÇÃO, atualizada em 15/10/2017:
Segue vídeo caseiro do funcionamento da versão 7 em modo retenção:
Segue arquivo ASM para versão acima, mas com inversão das saídas no modo Pulso (alterável no linha de código como opção).
RX_GEN_HT6P_V7P1_INVERTIDO_ASM
Segue arquivo HEX para versão acima:
RX_GEN_HT6P_V7P1_INVERTIDO_HEX
Segue esquema para versão 7 abaixo:
Segue arquivo ASM para versão 8 (apenas didática, apresentando como podemos piscar os led’s na saída por um número de vezes, alterar qual saída fará isto, piscar mais de um led junto, alterar tempo aceso dos led’s , alterar tempo apagado, etc.
Segue o arquivo ASM para versão 9 (idem versão 6, mas com aprendizado individual de controles, para poder usar um controle
com uma ou mais placa):
Segue o arquivo HEX para a versão 9:
Os arquivos abaixo permitem operação mista, entre retenção e pulso.
Acionando o botão 1 apenas, obtemos acendimento do led1 e se soltar, apaga. O mesmo com o botão 2 e led2 (modo pulso).
Mas se apertar os dois juntos, acende o led 3. Soltando-os e apertando-os de novo, apaga (retenção no led 3)
Obs. Necessita de pull up no pino 3 para funcionar. Veja esquema abaixo da V10.
Segue o arquivo ASM para a versão 10:
Segue o arquivo Hex para versão 10:
Segue o esquema para versão 10:
Segue pasta zipada com versão 11 (14/07/2015) com 3 canais, programável no arquivo “C” (Compilador CCS C) por comentar/descomentar as linhas, para funcionar em modo retenção ou pulso, saída normal ou invertida, de forma individual para cada canal. Rotina de recepção alterada para testar cada parte do bit recebido (em teste):
Veja também o artigo:‘RECEPTOR DE 3 CANAIS PARA USO COM CONTROLE REMOTO (CI HT6P20B) E PULSO/RETENÇÃO INDIVIDUAL- COM PIC 12F675’
Segue abaixo uma versão de 1 canal, modo pulso, feito em “C” no compilador MPLAB-IDE XC8:
Segue abaixo uma versão de 1 canal, modo retenção, feito em “C” no compilador MPLAB-IDE XC8:
Links:
datasheet 12f629
Curiosidades:
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Até o próximo artigo!!!
muito bom o controle,fiz e funcionou blz,utilizei ele num alarme simples que fiz,usava uma chave de toque para ligar pois sei pouco de programacao,que tal mais adiante um discador para 3 numeros e teclado com pic16f628,qdo dispara sirene aciona um pino do pic para discar,.parabens.
Olá Ismael!!! Obrigado pelo retorno. Fico feliz que obteve sucesso. Quanto a sua sugestão, já está anotada no ‘ caderninho de idéias’.
Sucesso com suas montagens.
Cláudio
Boa tarde Claudio, problema resolvido era um pequeno defeito de hardware que um amigo fabricou.
a ponta do resistor de 10k que teria que ficar no +B 5v estava no GND provocando o apagamento ao ligar o sistema. E gostaria de saber onde posso alterar no arquivo ASM
para que a resposta do receptor fique como um HT12D não permanecendo aqueles segundos acionado, ficando com uma resposta mais rapida EX: apertou no controle acende soltou apaga.
Agradeço a sua colaboração, um abraço.
Olá Snake!
Fico feliz. Para alterar o tempo que fica ligado cada led, vá na parte do código ASM escrito ‘ACIONAR’ e logo voce verá ‘MOVLW .20’ e na próxima linha ‘CALL DELAYM’. Altere o valor de ‘.20’ para menos, conforme seu gosto, fazendo tentativas. ( Ex. .5) Com o código atual, se voce colocar um valor menor ficará mais rápido, mas ainda dará uma piscada no led até a próxima recepção ser concluida. Claudio
Olá Snake. Se eu entendi bem, com o resistor de 10k ao +vcc 5v ele já fica apagando direto, é isto? É muito estranho, pois a presença deste resistor que faz a polarização que impede justamente isto. Está sendo ligado ao +vcc ou de repente, está sendo ligado ao gnd? O botão não esta com problemas, ficando ligado direto? Confira todo o teu hardware com o esquema fornecido acima. Voce está usando o ARQUIVO HEX: RX_GEN_HT6P20B_V3_HEX ou anterior? Conforme o comentário do colega Vagner, não teve ,por enquanto, problema com o software atualizado. Faça estas verificações e depois da um retorno,
Cláudio
Olá Claudio. Parabens pela iniciativa de compartilhar seu conhecimento.
Montei este receptor mas estou com um pequeno problema, com o resistor de 10k no lugar quando ligo ele pisca 3x indicando apagamento da memória, quando desligo o resistor fica normal, porem quando aperto o botão do controle ele aprende automaticamente sem ter que pressionar o botão aprender.
pode me ajudar, des de já agradeço.
Boa tarde Cláudio.
Esta nova versão RX_GEN_HT6P20B_V3_HEX está em testes à mais de uma semana e está funcionando redondinha, vou implementar a função de pulso / retenção utilizando o pino 4 que está vago e continuar nos testes. Obrigado.